2011-11-25 故障现象:某配套FANUC PM0系统的数控专用磨床,在机床大修后发现机床起动后液压泵噪声特别大。分析及处理过程:据用户反映,在机床大修前,液压泵起动声音较小,而在维修后液压泵反而噪声变大了。根据用户反映和现场分析可知产生该原因...
2011-11-25 故障现象:某配套GSK980M系统的数控磨床,在装卸工件时,发现夹具无法张开。分析及处理过程:本机床采用的是液压弹性夹具(液压系统原理图见图10-3),靠液压缸压力顶开夹具进行工件装夹。经检查后发现夹具顶开的行程远远不够,因此调...
2011-11-25 故障现象:某配套SIEMENS 840D系统的卧式加工中心,调头镗孔同轴度严重超差。分析及处理过程:影响调头镗孔同轴度的因素主要有:1)转台中心X轴坐标是否准确。2)X轴是否有间隙,导轨的垂直度、直线度,工作台与导轨的平行度,以...
2011-11-25 故障现象:某数控铣床,换刀不能进行,无报警。分析及处理过程:该机床换刀利用液压机构,不能换刀的可能原因有1)PLC到电磁阀之间电气线路故障。2)液压系统压力异常,电磁阀卡死或损坏。3)换刀机构卡死。 为判断液压系统是否正常,手动...
2011-11-25 故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,出现油压低报警。分析及处理过程:首先检查气液转换的气源压力正常,检查工作台压紧液压缸油位指示杆,已到上限,可能缺油,用螺钉旋具拧工作台上升、下落电磁阀手动钮,...
2011-11-25 故障现象:一台数控机床,工作台不旋转,NC系统没有显示故障报警。分析及处理过程:根据工作台的动作原理,工作台旋转的第一步应将工作台气动浮起。利用机外编程器,跟踪PLC梯形图的动态变化,发现PLC这个信号并未发出,根据这个线索继续...
2011-11-25 故障现象:一台数控机床,一次出现故障,负载门关不上,自动加工不能进行,而且无故障显示。分析及处理过程:这个负载门是由气缸来完成开关的,关闭负载门是PLC输出Q2.0控制电磁阀Y2.0来实现的。用NC系统的PC功能检查PLCQ2....
2011-11-25 故障现象:MC320立式加工中心机床,其刮板式排屑器不运转,无法排除切屑。分析及处理过程:MC320立式加工中心采用刮板式排屑器。加工中的切屑沿着床身的斜面落到刮板式排屑器中,刮板由链带牵引在封闭箱中运转,切屑经过提升将废屑中的...
2011-11-25 故障现象:某配套FANUC PM0系统的数控内球面磨床,踩了脚踏开关后工件没有夹紧动作。分析及处理过程:根据机床电气原理图,首先检查脚踏开关的PMC输入点X4.4的状态。当压下脚踏开关后,X4.4的状态为“1&rdq...
2011-11-25 递进式润滑系统主要由泵站、递进片式分流器组成,并可附有控制装置加以监控。其特点是能对任一润滑点的堵塞进行报警并终止运行,以保护设备;定量准确、压力高,不但可以使用稀油,而且还适用于使用油脂润滑的情况。润滑点可达100个,压力可...
2011-11-25 故障现象:ZK8206数控刮端面钻中心孔机床,排屑困难,电动机过载报警。分析及处理过程:ZK8206数控刮端面钻中心孔机床采用螺旋式排屑器,加工中的切屑沿着床身的斜面落到螺旋式排屑器所在的沟槽中,螺旋杆转动时,沟槽中的切屑即由螺...
2011-11-25 故障现象:方向控制回路中滑阀没有完全回位。分析及处理过程:在方向控制回路中,换向阀的滑阀因回位阻力增大而没有完全回位是最常见的故障,将造成液压缸回程速度变慢。排除故障首先应更换合格的弹簧;如果是由于滑阀精度差,而使径向卡紧,应对...