2011-11-25 此系统适合于机床润滑点需油量相对较少,并需周期供油的场合。它是利用阻尼式分配器,把泵打出的油按一定比例分配到润滑点。一般用于循环系统,也可以用于开放系统,可通过时间的控制,以控制润滑点的油量。该润滑系统非常灵活,多一个润滑点或少...
2011-11-25 该装置是采用电动机经减速装置驱动安装在沟槽中的一根长螺旋杆进行驱动的。螺旋杆转动时,沟槽中的切屑即由螺旋杆推动连续向前运动,最终排入切屑收集箱。螺旋杆有两种形式,一种是用扁型钢条卷成螺旋弹簧状,另一种是在轴上焊上螺旋形钢板。这种...
2011-11-25 故障现象:速度控制回路中速度不稳定。分析及处理过程:节流阀前后压差小致使速度不稳定,在图9-3所示系统中,液压泵为定量泵,属于进口节流调速系统,采用三位四通电动换向阀,中位机能为O型。系统回油路上设置单向阀以起背压阀作用。系统的...
2011-11-25 机床润滑系统在机床整机中占有十分重要的位置,其设计、调试和维修保养,对于提高机床加工精度、延长机床使用寿命等都有着十分重要的作用。现代机床导轨、丝杆等滑动副的润滑,基本上都是采用集中润滑系统。集中润滑系统是由一个液压泵提供一定排...
2011-11-25 该装置传动原理与平板链式的基本相同,只是链板不同,它带有刮板链板。这种装置常用于输送各种材料的短小切屑,排屑能力较强;因其负载大,故需采用较大功率的驱动电动。 ...
2011-11-25 故障现象:压力控制回路中溢流不正常。分析及处理过程:溢流阀主阀心卡住 如图9-2所示的压力控制回路中,液压泵为定量泵,采用三位四通换向阀,中位机能为Y型。所以,液压缸停止工作运行时,系统不卸荷,液压泵输出的压力油全部由溢流阀溢回...
2011-11-25 故障现象:TH5840立式加工中心换挡变速时,变速气缸不动作,无法变速。分析及处理过程:根据图9-5所示的气动控制原理图进行分析,变速气缸不动作的原因有:①气动系统压力太低或流量不足;②气动换向阀未得电或换向阀有故障;③变速气缸...
2011-11-25 该装置以滚动链轮牵引钢制平板链带在封闭箱中运转,加工中的切屑落到链带上,经过提升将废屑中的切削液分离出来,切屑排出机床,落入存屑箱。这种装置能排除各种形状的切屑,适应性强,各类机床都能采用。在车床上使用时多与机床切削液箱合为一...
2011-11-25 故障现象:供油回路不输出压力油。分析及处理过程:以一种常见的供油装置回路为例,如图9-1所示。液压泵为限压式变量叶片泵,换向阀为三位四通M型电磁换向阀。启动液压系统,调节溢流阀,压力表指针不动作,说明无压力;启动电磁阀,使其置于...
2011-11-25 故障现象:TH5840立式加工中心换刀时,主轴松刀动作缓慢。分析及处理过程:根据图9-5所示的气动控制原理图进行分析,主轴松刀动作缓慢的原因有:①气动系统压力太低或流量不足;②机床主轴拉刀系统有故障,如碟型弹簧破损等;③主轴松刀...
2011-11-25 故障现象:TH68125卧式加工中心,润滑系统压力不能建立。分析及处理过程:TH68125卧式加工中心组装后,进行润滑试验。该卧式加工中心采用容积式润滑系统。通电后润滑电动机旋转,但是润滑系统压力始终上不去。检查润滑泵工作正常,...
2011-11-25 (1)外部漏油1)活塞杆碰伤拉毛:用极细的砂纸或油石修磨,不能修的,更换新件。2)防尘密封圈被挤出和反唇:拆开检查,重新更新。3)活塞和活塞杆上的密封件磨损与损伤:更换新密封件。4)液压缸安装定心不良,使活塞杆伸出困难:拆下来检...