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  • MELDAS 5OM系统发生撞刀是什么原因?

    2011-11-25 故障现象:一台使用三菱公司MELDAS 50M系统的立式加工中心机床,在加工过程中,Z轴经常出现向下窜动现象,引起机床发生撞刀。分析与处理过程:经了解,每次撞刀事故的发生,都是由于操作人员在按下“进给保持&rdquo...

  • 6SC650无显示是什么原因?

    2011-11-25 故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在机床运行过程时,出现主轴驱动器无显示故障。分析与处理过程:根据6SC6502维修说明,显示器上所有数码管均不亮,可能的故障原因如下:1)主电...

  • 6SC650主轴不能正常旋转是什么原因?

    2011-11-25 故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,首次开机调试时,输入S**M03,主轴不能旋转,系统无报警。分析与处理过程:检查数控系统的主轴模拟量输出正常,因此可以判定故障与系统无关。进一...

  • MELDASL3A系统伺服报警0052是什么原因?

    2011-11-25 故障现象:一台采用三菱MELDAS M3系统的加工中心,使用时经常出现“S01伺服报警0052”。分析与处理过程:该机床的特点是进给轴采用了编码器外置型反馈结构,伺服电动机内装的编码器只用于速度反馈,位置...

  • 直流主轴驱动器V79报警是什么原因?

    2011-11-25 故障现象:某配套SIEMENS 3T系统的数控车床,配套SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器,开机后显示主轴报警。分析与处理过程:检查SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器,发现驱动器的V79报警灯亮。SI...

  • DYNAPATH 20M系统坐标轴失控是什么原因?

    2011-11-25 故障现象:一台配套DYNAPATH 20M系统的二手数控铣床, 机床在加工零件时,偶尔出现X轴突然失控,快速向正向移动的故障,且无规律,造成工件、刀具损坏。分析与处理过程:由于本故障严重危及设备与人身安全,为了慎重,维修时首先将...

  • MELDASL 3A系统伺服报警0032是什么原因?

    2011-11-25 故障现象:一台采用三菱MELDASL 3A数控系统的数控车床,在使用过程中多次出现“S01伺服报警0032”。分析与处理过程:0032报警是伺服系统的过电流报警。 在通常情况下,若开机后每次都出现该报警,...

  • 指令位置与实际移动距离不符是什么原因?

    2011-11-25 故障现象:某配套SIEMENS 810MGA3的改造数控机床,机床调试时,发现X、Y、Z轴可以运动,但实际运动距离与指令值相差10倍。分析与处理过程:由于机床X、Y、Z轴能正常工作,根据故障现象,可以基本确认故障原因在于系统参数...

  • DYNAPATH 20M定位不准是什么原因?

    2011-11-25 故障现象:一台配套DYNAPATH 20M系统的二手数控铣床,加工零件时的Y向加工尺寸与编程尺寸存在较大的误差,而且误差值与Y轴的移动距离成正比,距离越长,误差越大。分析与处理过程:为了进一步确认故障原因,维修时对机床Y轴的定位...

  • 取消第4轴后出现报警的处理

    2011-11-25 故障现象:一台配套SIEMENS 820M系统、61lA交流伺服驱动的进口立式加工中心,由于加工需要,原机床的第4轴在加工工件时需要暂时撤消。用户在取下回转工作台后,机床出现“驱动器未准备好”报警。分析与...

  • 移动速度、位置均不正确是什么原因?

    2011-11-25 故障现象:某配套SIEMENS 810MGA3的卧式加工中心,机床启动后,发现X、Y、Z按下手动方向键后,机床可以非常缓慢地向指定的方向运动,但运动速度、坐标位置均不正确。分析与处理过程:根据机床故障现象分析,此类故障通常是机床...

  • LJ-10M坐标轴失控是什么原因?

    2011-11-25 故障现象:一台配套辽宁精密仪器厂LJ-10M系统的数控铣床,启动机床,伺服电源一接通后,Z、Y轴就快速移动。分析与处理过程:机床一接通伺服电源,就快速向某一方向移动,证明伺服系统的位置环、速度环可能存在问题。在本机床中,由于Y、...

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