2011-11-25 故障现象:某配套FANUCOM的数控铣床,在批量加工零件时,某天加工的零件产生批量报废。分析及处理过程:经对工件进行测量,发现零件的全部尺寸相对位置都正确,但X轴的全部坐标值都相差了整整10mm。分析原因,导致X轴尺寸整螺距偏移...
2011-11-25 故障现象:某配套FANUC llM系统的卧式加工中心,在X轴回参考点时,CNC显示PS200报警。分析及处理过程:检查该机床回参考点减速动作正确,系统与回参考点有关的全部参数设定无误,因此,初步判定故障是由于“零脉冲...
2011-11-25 故障现象:某配套FANUC llM系统的卧式加工中心,机床手动、回参考点动作均正确,在MDI方式下执行程序正确,但在自动(MEM)方式下却无法执行自动加工。分析与处理过程:由于机床手动、回参考点、MDI运行均正常,可以确认系统、...
2011-11-25 故障现象:某配套FANUC 0系统的数控机床,回参考点动作正常,但参考点位置随机性大,每次定位都有不同的值。分析及处理过程:由于机床回参考点动作正常,证明机床回参考点功能有效。进一步检查发现,参考点位置虽然每次都在变化,但却总是...
2011-11-25 故障现象:某配套FANUC 6M的立式加工中心,在更换编码器后,回参考点时出现参考点位置不稳定,定位精度差的故障。分析及处理过程:原因分析过程同上例。经检查发现该机床有关参数设置均正确无误,编码器+5V电压正常,编码器全部线路焊...
2011-11-25 故障现象:某配套FANUC 6M的立式加工中心,在执行程序时出现仅执行程序中的第一移动指令,此后“循环起动”灯一直亮,但不执行下一段。分析及处理过程:由于机床能执行程序,证明机床的控制信号、检测信号状态均...
2011-11-25 故障现象:某配套FANUC 0M的数控机床,在回参考点时发现:机床在参考点位置停止后,参考点指示灯不亮,机床无法进行下一步操作。机床关机后,又可手动操作,回参考点后上述现象又出现。分析及处理过程:根据以上现象判断,机床回参考点动...
2011-11-25 故障现象:某配套FANUC 6M的卧式加工中心,在回参考点时发生ALM091报警。分析及处理过程:FANUC 6M发生“ALM091”的含义是“脉冲编码器同步出错”,在FANUC ...
YASKAWA J50M系统出现ALM231、232、233报警的维修
2011-11-25 故障现象:某配套YASKAWA J50M系统的加工中心,在机床重新调整后,执行回参考点动作时,系统出现ALM231、232、233报警。分析与处理过程:YASKAWA J50M系统出现ALM231、232、233报警的含义是参考...
2011-11-25 故障现象:某配套FANUC 0M的加工中心,在开机手动回参考点的过程中,出现超程报警。分析及处理过程:经了解,该机床为用户新添设备,操作人员未进行过系统的培训,在开机后,未将工作台移出参考点减速区域之外,即开始了回参考点动作,造...
2011-11-25 故障现象:某配套SIEMENS 802S的数控铣床,发生X轴手动回不到参考点故障。分析及处理过程:802S属于步进电动机驱动,无位置测量反馈元器件。其回参考点方式与一般的闭环系统不同,采用的是接近开关回参考点方式。SIEMENS...
2011-11-25 故障现象:某配套FANUC 0TD系统的数控车床,在执行回参考点动作时,出现位置不准的故障。分析与处理过程:由于机床回参考点动作过程正常,但实际参考点位置每次都不同,出现此类故障,通常与系统的参数设定、编码器以及编码器与丝杠间的...