6SC650出现F41报警是什么原因?
发布日期:2011-11-25 兰生客服中心 浏览:2339
故障现象:一台配套SIEMENS 6SC6508交流主轴驱动系统的卧式加工中心,主轴制动时,驱动器出现F41报警。
分析与处理过程:SIEMENS 6SC6508交流主轴驱动系统F41报警的含义为“中间电路过电压”。
由于机床在加工时工作正常,对照“6SC650系列交流主轴驱动系统的故障诊断与维修”(参见本章第7.3.1节)的有关内容,分析在本机床上引起报警可能的原因如下:
1)驱动器整流模块A0不良。
2)逆变晶体管模块A1不良。
3)直流母线斩波管V5、V1不良。
为了进一步判定故障原因,通过驱动器复位消除报警后,重新起动主轴,主轴电动机加速、旋转动作均正常。但在试验几次后,驱动器又出现F42(中间电路过电流)报警,驱动器内部有异常声。
打开驱动器检查,发现逆变晶体管模块A1板上有一组控制电路烧坏,对应的直流母线斩波管V1的BE极间电阻明显大于V5,而且并联在模块两端的大功率电阻R100(3.9Ω/50W)烧断、电容C100、C101(22PF/1000V)击穿,中间电路熔断器F7(125A、660V)熔断。
根据6SC6508主轴驱动系统的原理,驱动器主回路采用交流→直流→交流的变流形式,直流母线电压为600V,制动采用回馈制动的形式,在制动时可以将能量回馈电网。斩波管V1和V5的作用是在制动时,控制直流母线的电流方向,实现能量的回馈。
因此,如果V1和V5无法在制动时按照要求导通,制动能量就无法回馈电网,必然引起直流母线电容组上的电压超过允许的最大值,从而出现F41报警。同时,直流高压将使电容C100、C101击穿,导致中间电路短路,熔断器F7动作,限流电阻R100损坏。
根据以上分析,维修时在更换了斩波管V1,电容C100、C101,电阻R100,熔断器F7及驱动板A1后,调速器恢复正常。为了防止故障的再次发生,在维修完成后,将驱动器的起动和制动时间(参数P16、P17)作了适当的延长,以减少对元器件的冲击;经以上处理后故障不再发生。
更多相关信息
-
诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法及实例应用
诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法及实例应用 1.采用电阻比对法诊断电源负载短路故障故障实例:FANUC一BESK伺服驱动板十15V负载软击穿烧保险丝。 我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数字表测得十15V对“地”电
2015-09-15 -
数控机床主轴驱动系统常见故障
(一)、主轴电动机不转 造成这类故障的原因有: 1、 印制线路板表面太脏或内部电路接触不良。 2、触发脉冲电路故障,晶闸管无触发脉冲产生。 3、机床未给出主轴旋转信号、电动机动力电线或主轴控制单元与电动机连线不良。 4、机械连接脱
2015-08-27 -
数控铣削中心加工时尺寸存在不规则的偏差的故障维修
尺寸存在不规则的偏差的故障维修 故障现象:某配套HNC-21MD系统的数控铣削中心加工的零件,在检验中发现工件Y轴方向的实际尺寸与程序编制的理论数据存在不规则的偏差。 分析与处理: (1)、故障分析从数控机床控制角度来判断,Y轴尺寸偏差
2015-08-24 -
数控机床发生的故障性质分类概述(以西门子系统为例)
数控机床全部或部分丧失了规定的功能的现象称为数控机床的故障。数控机床是机电一体化的产物,技术先进、结构复杂。数控机床的故障也是多种多样、各不相同,故障原因一般都比较复杂,这给数控机床的故障诊断和维修带来不少困难。为了便于机床的故障分析和诊断
2015-08-24