防止深孔镗床超量内泄漏的措施
发布日期:2011-11-25 兰生客服中心 浏览:2567
用CW6163×3000车床改制的深孔镗床,是加工液压油缸的专用设备。工作时,夹紧油缸常出现夹紧失灵、闷车等现象。超量内泄漏是系统主要原因。液压传动中的内泄漏是不可避免的,若内泄漏超出允许范围,系统会出现运转异常,寿命缩短,甚至使系统失灵。系统的泵、阀、缸的相对运动部件必然要有一定间隙,为保证不产生严重的内泄漏,除选择适当间隙配合外,有的部位要装密封件,若液压元件严重磨损或密封件失效就会造成超量内泄漏。从现场实际情况看,发生超量内泄漏的主要原因是:油液污染发热和液压冲击。
故障防治
1、控制液压油污染
加强设备保养,定期检测液压油。换油前,要认真清洗液压系统。许多深孔镗液压系统,两次大修之间,系统从没换过油,这常常是事故隐患。
滤油方面,要求滤油器有适当的过滤精度和纳污容量。有些深孔镗的滤油网过滤精度低,固体颗粒得不到有效控制,致使相对运动件磨损加剧,泄漏增加。因此,滤油器过滤精度必须达到要求,并且要经常清洗,如滤油器部分堵塞,就会使夹紧速度变慢或夹不紧。若回油滤油器堵塞或溢流阀卡死,系统压力再高也夹不紧,直到系统破坏为止。
2、发热和液压冲击的控制
在大修中发现深孔锉部分密封件严重老化,这主要是系统发热所致,液压油油温升高,可在夹紧油缸后,使换向阀(M型)停在中间位置,泵站停泵,既省电,又可使泵站内的油温迅速冷却至正常温度。
由于停泵、换夹工件等原因,造成系统受冲击次数较多,系统的正确操作就特别重要。不要当夹紧系统一出现故障,不去查明原因,而快速转换换向阀方向,结果只能是使系统振荡后停滞,其原因是液压冲击使溢流阀来不及响应,便会使系统产生冲击动作。反复冲击,由于较高的压力和系统发热使密封受到破坏,泄漏增加,故夹不紧。正确的方法是,夹紧油缸前使泵站空运转几次,观察系统有无异常,如无异常,再缓慢操纵换向阀开始夹紧,这样就会大大延长系统的寿命。
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