机床用户如何处理外围故障分析
发布日期:2011-11-25 兰生客服中心 浏览:2512
——GE-FANUC外围故障维修二例
FANUC系统i系列产品比OM、OT等产品配备了更强大的诊断功能和操作信息显示功能, 给机床用户使用和维修带来了极大方便。根据系统显示的操作信息和PMC软继电器、I/0状态, 可以很方便地查找系统外围故障, 使故障原因查找时间大为缩短。
1 例1
一台德国产立式动立柱高速加工中心, 配GE FANUC 21i系统, 除X轴、Y轴、Z轴和主轴外, 还配置了一根第四轴和第五轴。该机床快移速度为60m/min, 切削进给速度为2.4m/min 以上, 任意点可换刀, 换刀时间小于1s, 加工效率是普通加工中心的七八倍, 受到业内人士交口称赞。
但机床自交机验收后,加工中偶尔出现第五轴未夹紧信息,引发进给停止,删除信息后可继续加工,发生频率逐渐由一天一次上升到一天几次。后来此信息转为报警, 按RESET键才可消除,程序需从中断点重新执行,才可继续加工。此故障严重影响了生产正常进行。该机床四、五轴为液压锁紧式,转动时放松, 加工时锁紧。通过检修,发现可换触点组合常开点分断不畅。更换此触点组合后开机试验,故障排除。
此例中,系统、PMC运行良好,感测元件、执行元件动作正常,由于继电器质量欠佳、触点粘连,导致DC24V直接加到电磁阀线圈, 而不受系统控制从而引发故障。正是从机床诊断信息出发,结合PMC I/0状态,从中发现了问题,找到了故障器件。
2 例2
同上例机床,加工中出现油压马达超温报警,NC停止,动力停止。机床配置德国某公司液压系统,油压箱、油泵和电动机集成在一起, 总体积不超过20L,储能器0.040L,工作压力21MPa。通过检查,怀疑本身气密检测装置有问题,将两检测装置对调,故障现于另一夹具, 证实为气密检测装置质量缺陷。更换新品,故障排除。
此例中,表面故障为油压马达超温,由于机床设置的许多自动功能, 其起因却是检测器件不良导致机床夹具不断夹紧放松,引起油泵电动机频繁启动而过热。这就要求维修人员根据机床显示的信息和实际工作原理,结合PMC状态,全面分析追根求源, 才能找到故障症结从而最终解决问题。
3 结束语
数控系统的不断发展,使得系统功能进一步扩展,运行更加稳定,给最终用户提供了更广阔的使用空间。完美的系统, 由机床厂家可靠的装配质量和零部件质量来陪衬,才能发挥效能。差的装配质量和零部件质量会让一台精美的机床逊色不少,我想这就是本文的最后一句话了。
上一篇:防止深孔镗床超量内泄漏的措施
下一篇:PLC未运行引起的故障维修
-
诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法及实例应用
诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法及实例应用 1.采用电阻比对法诊断电源负载短路故障故障实例:FANUC一BESK伺服驱动板十15V负载软击穿烧保险丝。 我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数字表测得十15V对“地”电
2015-09-15 -
数控机床主轴驱动系统常见故障
(一)、主轴电动机不转 造成这类故障的原因有: 1、 印制线路板表面太脏或内部电路接触不良。 2、触发脉冲电路故障,晶闸管无触发脉冲产生。 3、机床未给出主轴旋转信号、电动机动力电线或主轴控制单元与电动机连线不良。 4、机械连接脱
2015-08-27 -
数控铣削中心加工时尺寸存在不规则的偏差的故障维修
尺寸存在不规则的偏差的故障维修 故障现象:某配套HNC-21MD系统的数控铣削中心加工的零件,在检验中发现工件Y轴方向的实际尺寸与程序编制的理论数据存在不规则的偏差。 分析与处理: (1)、故障分析从数控机床控制角度来判断,Y轴尺寸偏差
2015-08-24 -
数控机床发生的故障性质分类概述(以西门子系统为例)
数控机床全部或部分丧失了规定的功能的现象称为数控机床的故障。数控机床是机电一体化的产物,技术先进、结构复杂。数控机床的故障也是多种多样、各不相同,故障原因一般都比较复杂,这给数控机床的故障诊断和维修带来不少困难。为了便于机床的故障分析和诊断
2015-08-24