屏蔽线不良引起参考点不稳定的故障维修
发布日期:2011-11-25 兰生客服中心 浏览:2224
故障现象:某配套FAGOR 8030的立式加工中心,在回参考点时出现参考点位置不稳定,参考点定位精度差的故障。
分析及处理过程:经检查该机床在手动方式下工作正常,参考点减速速度、位置环增益设置正确,测量编码器+5V电压正常,回参考点的动作过程正确。因此,可以初步判定故障是由于编码器零位脉冲受到干扰而引起的。
进一步检查发现,该轴编码器连接电缆的屏蔽线脱落,重新连接后,参考点定位恢复稳定,定位精度达到原机床要求。
维修体会与维修要点:
脉冲编码器同步出错,可能的原因是:编码器零位脉冲不良或回参考点速度太低。由于参考点零位脉冲检查需要有示波器进行,维修时一般可以先检查回参考点速度和位置增益的设置,并确认系统的位置跟随误差值在128μm以上。
在参数设置正确时,可能的原因为“零脉冲”信号不良。由于零位脉冲的信号脉宽较窄,它对干扰十分敏感,因此必须针对以下几方面进行检查:
1)编码器的供电电压必须在+5V±0.2V的范围内,当小于4.75V时,将会引起“零脉冲”的输出干扰。
2)编码器反馈的屏蔽线必须可靠连接,并尽可能使位置反馈电缆远离干扰源与动力线路。
3)编码器本身的“零脉冲”输出必须正确,满足系统对零位脉冲的要求。
4)参考点减速开关所使用的电源必须平稳,不允许有大的脉动。
4.6.3 参数设定错误的故障维修5例
如前所述,数控系统中出现“脉冲编码器同步出错”报警,除编码器“零脉冲”不良外,可能的原因还有回参考点时位置跟随误差值小于128μm。
闭环系统位置跟随误差,决定于系统位置环增益、回参考点速度、伺服驱动单元测速反馈(F/V变换电压补偿)的调节等。位置跟随误差值可由下面的公式计算:
式中 ess——位置跟随误差(μm);
V——进给速度(mm/min),回参考点时,应取减速挡块压上后的速度FL;
Kv——伺服系统位置环增益(S-1)。
其中,进给系统的位置环增益Kv、减速挡块压上后的速度FL由机床参数进行设定。在各系统中,对应的参数号见表4-6。
表4-6 回参考点主要参数一览表
表4-6 回参考点主要参数一览表

2.在SIEMENS系统中,同型号的系统,由于系统软件版本的不同,地址号可能会有所区别。
根据表4-6的设置,可用公式计算出ess若此值小于128 LLm,则属于机床参数设置错误,此时,可根据机床的实际情况对参数进行更改处理,使ess值在128Llm以上。
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